quwerty quwerty
360
BLOG

Sfałszowanie danych i oszustwo na symulatorze w Moskwie - żelazne dowody.

quwerty quwerty Katastrofa smoleńska Obserwuj temat Obserwuj notkę 3

 To jest notka na pierwszą stronę;

  Dedykowane tym którzy:

 widzieli - a nie zobaczyli

 patrzyli a nie dostrzegli

czytali a nie zrozumieli...
                                     


  ekspertom lotniczym,


- którzy  brali udział w pracach Komisji i Podkomisji oraz w konferencjach  dot.  Smoleńska.

- polskim naukowcom na czele z byłym prezesem PAN Michałem Kleiberem, który stwierdził

"mam zaufania do Komisji Pana  Laska"( powielającej kłamstwa MAK)

- specjalistom z Instytut Lotnictwa w Warszawie

- analogicznym z WAT

- pilotom awionetek na czele z prof. Pawłem Artymowiczem z Uniwersytetu w Toronto,

który od początku , od 2010 roku wspiera to i inne kłamstwa MAK

- i wielu wielu innym , którzy byli w stanie to zauważyć a nie kiwnęli palcem

ani nie ruszyli mózgiem.


( W całej  Polsce znalazło się dwóch "sprawiedliwych:  Tommy Lee i ja)


   W maju 2010  zamierzałem tylko odezwać się parę razy na forum ( Katastrofa w Smoleńsku) ; byłem przekonany , że wobec tak jaskrawych  fałszerstw i manipulacji  MAK we raporcie wstępnym jest kwestia bardzo krótkiego czasu , gdy polscy eksperci wskażą je, oprotestują  narrację  MAK i rozpoczną wyjaśnianie  co tam naprawdę miało miejsce....

... poza tym w roku 2010 uważałem, że w kraju jest co najmniej 100 tys. osób  zdecydowanie bardziej kompetentnych do wypowiadania się na temat Smoleńska .

Po latach okazało się w , że w pewnych kwestiach to ja jestem Nr 1;

np. w tej:

  - fałszerstw  parametrów  manewru przejścia na wznoszenie;  choć nie znałem  się na tym kompletnie  .. ale  potrafię znajdować stosowne materiały, informację , analizować - i to wystarczyło...

nie jest tu niezbędna specjalistyczna wiedza z zakresu aerodynamiki , np. taka jak ta:

image

z podręcznika  : M.G. Kotik ,  Dynamika  startu i lądowania  samolotów

Котик М.Г. Динамика взлета и посадки самолетов;   Машиностроение, 1984

Wystarczy wiedza ogólna  i logika ; wiedza  ogólna co mamy na wejściu a co na wyjściu...

image


   W raporcie MAK podano niemożliwe fizycznie parametry przejścia samolotu Tu-154 na wznoszenie;

niezgodne także z podstawowymi charakterystykami , osiągami  Tu-154;

- wg opisu w raporcie  samolot rozpoczął manewr go-around na wysokości mniejszej niż 15 m względem poziomu odniesienia( bliżej 12-13m  m) przy prędkości zniżania ok 7 m/s i silnikach w reżimie pracy zbliżonym do małego ciągu ( co  też ma znaczenie)

image

- wszystkie dane, charakterystyki  z podręczników mówią , że  w takim przypadku  głębokość przepadania to minimum  30m

W trakcie eksperymentu na symulatorze w Moskwie w lipcu 2010  manipulanci rosyjscy próbowali tak naciągnąć  parametry aby ta głębokość przepadania była niuża-0 udało im się osiagnąć wartośc 19 - 23m ale przy absurdalnej wartości przeciążenia: max. 1,8 g

podczas gdy w raporcie podano max. 1,34g

image

- Po pierwsze więc  zastosowano zupełnie inne  parametry; ale mało tego



jak stwierdzili już  uczeni radzieccy  ( 1984 to czasy ZSRR) ( podręcznik Kotika)

maksymalna wartość przeciążenia  przy której nie dochodzi  do przeciągnięcia  dla samolotu  Tu-154  wynosi 1,35 g !


imagegdyby sterowano samolotem tak, aby przeciążenie osiągnęło wartość 1,8g to w warunkach rzeczywistych  wcale nie  zmniejszyło by to głębokości przepadania a nawet  mogło by ją zwiększyć ! właśnie ze względu na te ograniczenia

- jak to podano w tabeli  dla samolotu Jak-42  dysponowane  przeciążenie jest  znacznie wyższe ale wynosi  max.1,5 g
-

Sięgnijmy do poradnika pilotowania samolotu Tu-154M

 autorstwa Bechtira,

image

.При снижении и заходе на посадку с эшелона не рекомендуется увеличивать вертикальную скорость более
7м/с.В случае нарушения этой рекомендации следует помнить,что при полном отклонении руля высоты перегрузки на выходе самолета Ту-154М с центровкой18%САХ небольшие,порядка1,2. . . 1,3.Поэтому просадка самолета очень значительна.Чтобы погасить вертикальную скорость7м/с, нужно иметь запас высоты 40. . . 50м

Podczas zniżania i podejścia  do lądowania nie zaleca się zwiększania prędkości pionowej bardziej niż
7 m/s. W przypadku naruszenia tego zalecenia należy pamiętać,że

przy pełnym odchyleniu wychylenia steru wysokości i  centrowaniu samolotu Tu-154M 18% uzyskiwane  przeciążenie  jest niewielkie !!!!, rzędu 1,2 -  1,3g.

W związku z  tym

aby wygasić prędkość pionową 7 m/s,

konieczne jest posiadanie zapasu wysokości 40...50 m

tak uważają  specjaliści od  aerodynamiki samolotu Tu-154M , na czele z Bechtirem


Dodatkowo - o czym już pisałem wcześniej ( na podstawie podręczników pilotowania  samolotu Tu-154), gdyby nawet próbować zwiększać kąt natarcia  dla osiągnięcia wyższych przeciążeń i gdyby to się udawało.. to przyrost oporu czołowego  byłby szybszy niż wzrost ciągu silników rozpędzanych od reżimu małego gazu

-

 w wyniku tego  powstaje moment ..pochylający !! jest to efekt przeciwstawny do próby  zwiększania kąta natarcia - niweluje, ogranicza możliwość  szybkiego wygaszenia prędkości pionowej i przejścia na wznoszenie.

**

Przykład: wielkość przepadania samolotu Boeing 727

Hamilton 2008 rok.

https://www.tsb.gc.ca/eng/rapports-reports/aviation/2008/a08o0189/a08o0189.html

zaczepienie  o drzewa przy podejściu  do lądowania i wykonywaniu manewru go-around

parametry manewru

początkowa prędkość zniżania 5,2 m/s

zastosowane przeciążenie: 1,57g

głębokość  przepadania:  41 stóp t.j. 12,7m,

 - Korygując głębokość  przepadania  tego Boeinga 727 dla parametrów pocz. jak Tu-154M w Smoleńsku, t.j.

prędkość  pocz. zniżania 7 m/s i zastosowane przeciążenie  max. 1,34g otrzymamy po korekcie ok. 28 m .

-korekta  z tytułu przeciążenia ( zależność liniowa)  12m x  1,172 = 15 m

 korekta z tytułu prędkości  (zależność  do kwadratu prędkości) 15 m x 1,88 = 28 m
ilustracja:

imageUwaga:orientacyjna , typowa  wartość głębokości przepadania samolotu Tu-154M

wynosi:

dla prędkości  zniżania  3 m /s     - 9m

 dla prędkości zniżania 4 m/s  - 16 m

dla prędkości zniżania 5 m/s  -  25 m

dla prędkości zniżania 7 m/s  - 49 m




Wniosek:


  Komisja MAK dokonała fałszerstwa parametrów ostatnich sekund lotu dla wmówienia ich kłamliwej narracji.

Komisja Laska tę kłamliwą narrację przyklepała.


***

Dodatek:


Typowe wielkości utraty wysokości przy manewrze go-around:

image




quwerty
O mnie quwerty

Od maja 2010 wskazuję na sprzeczność narracji MAK z elementarnymi faktami,śladami oraz prawami fizyki. "Jeszcze nigdy tak niewielu nie stanęło przeciw tak Wielu by bronić prawdy dotyczącej tragicznego zdarzenia lotniczego." "Jeszcze nigdy tak nie skompromitowało się środowisko techników, ekspertów, naukowców milcząc gdy do narzucania kłamliwej narracji łamie się elementarne prawa fizyki i ignoruje wiedzę."

Nowości od blogera

Komentarze

Inne tematy w dziale Polityka