Kolejne przykłady z innych zdarzeń lotniczych;-
-gdy wskutek zbyt niskiego ciągu silników - " małego gazu" ( lub jeszcze mniejszego..)- na ścieżce podejścia samoloty tracą prędkość, dochodzi to przeciągnięcia.
Jedynym w historii lotnictwa przypadkiem , gdy samolot pomimo tak niskiego ciągu silników w konfiguracji do lądowania- wysunięte klapy, podwozie, mimo tak ogromnego oporu czołowego -, samolot przez wiele , wiele sekund nie traci prędkości jest :katastrofa" w Smoleńsku;
prawa fizyki obowiązują - także obowiązywały w Smoleńsku - i parametry ze ścieżki odnotowane w nośnikach informacji są z tymi prawami fizyki Newtona - niezgodne.
Wymaga to wyjaśnienia, komisja Laska się nad tym tematem prześlizgnęła - ale ślizg samolotu po ścieżce na małym gazie jest fizycznie niemożliwy.


Opór czołowy samolotu w konfiguracji tzw. gładkiej - jest minimalny

W konfiguracji do lądowania , po wypuszczeniu mechanizacji skrzydła w tym klap oraz podwozia opór czołowy skokowo rośnie,
Katastrofa samolotu MD-83 wskutek wyłączenia się obu silników na początku ścieżki ( przedtem pracował jeden)
10:23:50“Flaps 15”
10:24:14“Speed 1-4-0, setting set” Prędkość 140 mil/h 259km/h 71,9 m/s
0:25:10“Flaps 40” Sound of flap lever being moved Klapy 40
0:25:51“Yüz knots tayiz, Hocam”“100 knots Hocam!”Prędkośc 100 mil/h ok 185 km/h ; 51,3 m/s
Spadek prędkości o 40 mil/h
Utrata prędkości w tempie 2 km/h na 1 s ( 0,57 m/s) na sekundę.
Ciąg w tym przypadku był zerowy , ale w Smoleńsku było to niewiele ponad 1 Tonę na silnik czyli ciąg daleko niewystarczający do utrzymania prędkości.

2 przykład:
Katastrofa samolotu Boeing 737 w Amsterdamie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_lotu_Turkish_Airlines_1951
Wskutek błędu wysokościomierza ( lewego) , który pokazał wysokość 8 stóp autopilot przestawił ciąg silników na minimalny ;
piloci nie zauważyli sygnalizacji wizualnej i kontynuowali lot "po ścieżce przy tak niskim ciągu silników ) - prędkość zaczęła spadać od razu- wskutek zwiększania kąta natarcia w trakcie zniżania prędkość spadała szybciej niz tylko wskutek nierównowagi sił wynikających z minimalnego ciągu silników - prędkość spadła ze 144 mil /h do 110 mil/h ; doszło do przeciągnięcia i spadku samolotu na ziemię przed lotniskiem.
3. I ponownie przykład z podrecznika pilotowania Tu-154 autorstwa Piatina dotyczący katastrofy Tu-154:
Заход на посадку выполнялся в автоматическом режиме с использованием автома татяги...
Lot po ścieżce schodzenie przy wykorzystaniu automatu ciągu, masa samolotu Tu-154 do lądowania 8o ton, predkośc ustawiona 270km/h.
Wejście na ścieżkę przy prędkości zniżania 6-7m/s.
Przelot dalszej radiolatarni na wysokości 18m powyżej scieżki z powodu obniżenia prędkości schodzenia do 3m/s - automat ciągu obniżyl obroty KWD z 79% do 53% ( z ok. 3,5 Ton na ok 1 Tony) wskutek zmniejszenia obrotów i wynikłego z tego działania momentu siły na pikowanie prędkość zniżania zwiększyła się do 8m/s;
21 sekund przed uderzeniem samolotu o ziemię znajdował się on na wysokości 120m , miał prędkość 273 km/h a prędkość zniżania wynosiła 5,5 m/sek. Pomimo odchylenia steru wysokości dla zmniejszenia prędkości zniżania samolot nie reagował zauważalną zmianą trajektorii lotu a prędkość na 12 sek przed zderzeniem spadła do 261 km/h wskutek niskiej siły ciągu na poziomie 53% KND.
-Jak widać każdorazowo, zawsze - gdy samolot w konfiguracji do lądowania zmniejszy ciag silników do poziomu bliskiego rezimowi małego gazu- prędkość samolotu spada-
- jedyny wyjątek to zapisane parametry ze Smoleńska.
Do dziś nikt tego nie wyjaśnił jak i wielu innych niezgodności z oficjalną narracją MAK.





Komentarze
Pokaż komentarze