quwerty quwerty
229
BLOG

Niezgodności danych na ścieżce w ostatnim locie tupolewa c.d. - v.1.2

quwerty quwerty Katastrofa smoleńska Obserwuj temat Obserwuj notkę 2

Bloger You-know-who popełnił notkę w której ogłosił jakoby  z analizy  aerodynamicznej, fizycznej,  matematycznej, fugoidlanej wynika - że nie ma żadnych niezgodności.

Czyżby ??
O ile w moich pierwszych szacunkach niektóre  przyjęte parametry były zawyżone (  w  tej notce  dokonuję  korekty) to w notce You-know who zauważalna jest tendencja do takiego doboru  parametrów ,  aby uzyskać  z góry zamierzony wynik; to znane w nauce  zjawisko chciejstwa  gdy  badacz  - nawet  nieświadomie, dla niby zbożnego celu-  przyjmuję za dobrą monetę swe  naciągnięte  dane.

I druga  ogólna  kwestia:- jaka jest wiarygodność obliczeń You-know-who skoro potrafił wyliczyć,  że  80 tonowy  Tu-154 uderzając z ogromną energią  o  glebę - uderzając  z taką siłą, że rozpadł się   drobny MAK-  miałby  wyrzeźbić w tej  miękkiej ziemi  bruzdę o  maksymalnej  głębokości kilkunastu cm !!!! Tamto obliczenie jest oczywiście błędne, naciągane;

-to dotyczące  parametrów na ścieżce sprawia  wrażenie znacznie solidniejsze,  ale jak pokażę niżej nie usuwa  wątpliwości co do  fizyczności zapisanych parametrów lotu na ścieżce.


MAK  w raporcie  zamiótł  tę kwestię  pod dywan, choć przecież ze względu na znaną  z podręczników Bechtira i Piatina  specyfikę

samolotu Tu-154  - cytaty  niżej - winien odnieść się do tych anormalnych parametrów lotu  na ścieżce schodzenia.


Z  raportu  MAK:

Faktycznie załoga wykonywała lot po ścieżce z kątem nachylenia powyżej 5 ̊ (Vy ~ 8 m/s), tzn.  Po  trajektorii,  której  samolot  nie  mógł  zachować  bez  zwiększania  prędkości.  Automat  ciągu ustawiony  na  podtrzymanie  prędkości  Vzn=280  km/h  na  odcinku  zniżania  po  przelocie  DPRM (10:40:00) przestawił dźwignie obrotów wszystkich silników na mały gaz, dlatego samolot nie był w stanie utrzymać zadanej prędkości.

???

MAK manipuluje , ponieważ  przez  ok.25 sekund przy  ciągu  "mały" gaz  samolot  nie  zmniejszał prędkości choć podręczniki dotyczące aerodynamiki i pilotowania  Tu-154  Piatina  i Bechtira mówią coś  innego:


(При дросселировании на 10 % и более скорость самолета в посадочной конфигурации быстро падает (рис. 14),)

Przy   zmniejszeniu  o 10%  i więcej obrotów  kompresora  wysokiego ciśnienia  prędkość samolotu w konfiguracji do lądowania  szybko spada( rys.14.)



image

Rys.14  .Zmniejszenie  prędkości samolotu  na ścieżce -  konfiguracja do lądowania, klapy 45 stopni, wypuszczone podwozie przy  - zmniejszeniu obrotów  turbiny  wysokiego ciśnienia  ;
przy spadku  obrotów  o 14% po 15 sekundach prędkość samolotu spada o 30 km/h

i ogólna   uwaga  dotycząca  specyfiki  Tu-154  i jego wrażliwości na utratę stabilności w kanale podłużnym:

Следует учитывать также, что
снижение режима работы двигателей на скорости 260 км/ч с 73% до малого газа требует
дополнительного откло- нения руля высоты на 4. . . 5◦. Это объясняется тем, что при уменьшении режима работы
двигателей возникает пикирующий момент.

Należy także  brać pod uwagę  to ,że  przy obniżeniu  reżimu pracy  silników  przy szybkości 260km/godz (ma to zastosowanie także dla innych prędkości-  przyp. quwerty) z73% do małego gazu  konieczne jest dodatkowe wychylenie  steru  wysokości     o 4-5  stopni . Wynika to z tego, że przy zmniejszeniu  reżimu pracy silników  powstaje  moment pikujacy ( na pochylenie samolotu nosem w dół)


Aktualizuje niżej  swe  szacunki dotyczące bilansu (  nierównowagi  ) sił  na ścieżce  przy locie  przy  ciągu"mały gaz":

image

Wariant  1  i  2

imageUwagi:

1.  Zmieniłem ,podwyższyłem  współczynnik  doskonałości aerodynamicznej K  dla samolotu  Tu-154 w konfiguracji do lądowania z  wartości - jak wg podręcznika Piatina do wartości  6,5.;  wartośc siły   ciągu obniżona z 3000  do 2700kG.

Z wzoru Bechtira otrzymuje się,   że  nawet przy tych parametrach  równowagowa ścieżka  zniżania  byłaby nachylona pod kątem 6,5 stopnia  -a nie 5,1  jak wg  raportu MAK  a prędkość zniżania  byłaby  10,06m/s  a nie ok.7,5m/sek .

Dla zniżania  się  po ścieżce ok.  5 stopni przy  wartości K = 6,5 stopnia niezbędna byłaby siła ciągu  5400 kG

Wariant 3 i 4.

image
W tych wariantach sprawdzam co się dzieje  z parametrami  przy   dalszym podwyższaniu  wartości  współczynnika doskonałości aerodynamicznej  K.

Przy  wartości K=7,5 nadal  potrzebna  jest  wyższa siła ciągu niż  była w Smoleńsku dla utrzymania  samolotu na  ścieżce  5 stopni;

dopiero  przy nierealnej wartości  8 obliczeniowa  wartość ciągu  odpowiada poziomowi  małego gazu; tylko że taka wartość K nie pojawia się w symulacjach  WAT- dla dowolnego kąta  natarcia:

image
I jeszcze proste  oszacowanie bilansu sił  na ścieżce  w momencie gdy  Tu-154  zniżał się  przy reżimie silników  "mały gaz"

w  okresie od ok 8:40:02 8:40:27 ( ok.25  sekund)

- Siła oporu powietrza  ( wg  You-know-who)  = 13,4 Ton

- Siła  ciągu:  2,7 Ton

-Składowa  siły ciężkości napędzająca ruch po ścieżce: 5,7 Ton


Wypadkowa: 13,4 - 5,7 - 2,7 ton = 5,0  Ton

image

Tylko , że  na wskazanym odcinku  czasu  , pomimo działania siły hamującej- nie ma spadku  prędkości  samolotu Tu-154  co jest niezgodne  z prawami fizyki albo  wykresy  z raportu MAK są błędne.


przy  działaniu siły  5,0 Ton  opóźnienie początkowe  ruchu  samolotu Tu-154  winno wynosić  a=F/m = 49050 N/76000 kg=0,6 m/s.Czyli  po 25  sekundach szacunkowa prędkość  samolotu  winna była spaść o ok. 12,5 m /s czyli do prędkości ok. 260km/h  - co nie jest odzwierciedlone w parametrach  ze ścieżki  przekazanych przez MAK.


Tym bardziej, że  na tym odcinku samolot zniżał się  bez istotnych  zmian  kąta pochylenia/natarcia  i nie było innych zdarzeń  mogących wpłynąć na siły oporu  - trajektorię lotu  przedstawił MAK  na rys  45:

image

Co  musiało  by  się  stać  by  przy  tak  małym  ciągu  prędkość nie spadała?

- musiał  by się zmniejszyć  opór  czołowy

- - w jaki  sposób?

przez  schowanie  klap  i podwozia - ale  takie  zdarzenia  nie  miały miejsca


Przykład  jak  mały ciąg na ścieżce  przekłada się  na spadek prędkości:

image

Automat przestawił ciąg na mały gaz( idle thrust) który  utrzymywał się przez  ok . 60sekund:

image

przy stałym ustawieniu klap  na15 stopni  - od  22:47:07  do  22:47:38 a wiec  przez  31 sekund  prędkość  spadła  z ok. 325 km/godz do ok.278 km/godz;

tymczasem wg  plików cyfrowych z "kopii"  zapisów czarnych skrzynek prędkość  Tu-154 w analogicznej sytuacji nie spada.

Samolot nie może  unosić się w powietrzu   siłą   "autorytetu" badaczy  MAK    , czy  w jakikolwiek inny sposób niż wynikający z praw fizyki.

https://www.salon24.pl/u/niegracz/937311,zanik-praw-fizyki-newtona-na-kopiach-zapisow-dot-sciezki-z-katastrofy-tu-154



https://www.salon24.pl/u/niegracz/938772,ciag-dalszy-nierealnych-parametrow-na-sciezce-tu-154-a-blizniaczy-boeing-727


.DOŚWIADCZALNE CHARAKTERYSTYKI AERODYNAMICZNE MODELU SAMOLOTU TU-154M W OPŁYWIE SYMETRYCZNYMI NIESYMETRYCZNYMALEKSANDER OLEJNIKMICHAŁ FRANTSTANISŁAW KACHELMACIEJ MAJCHER Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Mechatroniki i Lotnictwa00-908 Warszawa, ul. Kaliskiego 2

http://n-1-18.dcs.redcdn.pl/file/o2/tvn/web-content/m/p1/f/8725fb777f25776ffa9076e44fcfd776/01afd821-c9d6-4c8f-8317-85ae022b55af.pdf



quwerty
O mnie quwerty

Od maja 2010 wskazuję na sprzeczność narracji MAK z elementarnymi faktami,śladami oraz prawami fizyki. "Jeszcze nigdy tak niewielu nie stanęło przeciw tak Wielu by bronić prawdy dotyczącej tragicznego zdarzenia lotniczego." "Jeszcze nigdy tak nie skompromitowało się środowisko techników, ekspertów, naukowców milcząc gdy do narzucania kłamliwej narracji łamie się elementarne prawa fizyki i ignoruje wiedzę."

Nowości od blogera

Komentarze

Pokaż komentarze (2)

Inne tematy w dziale Polityka